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解析煤粉鍋爐熄火的原因有哪些

  煤粉鍋爐給粉機忽然斷電、熄滅器阻力大,招致混合器壓力高、粉倉煤粉搭橋或者粉倉粉位低,招致不下粉事故發(fā)作后,我們依據DCS的記載,就能否不來(lái)粉的問(wèn)題停止了特地剖析,我們發(fā)現煤粉混合后溫度不斷比擬穩定,1次風(fēng)溫在180℃左右,給粉機來(lái)粉運轉正常,所以這個(gè)緣由根本能夠掃除。
  其煤質(zhì)忽然變差經(jīng)過(guò)剖析調研,2005年6月以來(lái)煤質(zhì)是相當穩定的,煤質(zhì)忽然變差的可能性很小,即便是煤質(zhì)忽然變差,也無(wú)法解釋2號角忽然全熄滅的現象。關(guān)于較差煤種,1次風(fēng)速過(guò)高,使射流預熱不及時(shí),著(zhù)火點(diǎn)推延由于鎮海燃煤可燃基揮發(fā)分在36%以上,發(fā)熱量20000kJ/kg,1次風(fēng)速應該不是招致事故的緣由。
  關(guān)于煙煤二次風(fēng)配風(fēng)小或不及時(shí),招致供氧缺乏該爐為均等配風(fēng)方式,這種配風(fēng)方式對當前煤種來(lái)說(shuō)應該是合理的。吹灰次序或吹灰壓力不當招致熄滅器區域壓力動(dòng)搖大,火焰峰面位置發(fā)作較大擾動(dòng)事故發(fā)作時(shí)并沒(méi)有吹灰。落渣過(guò)程中爐膛壓力動(dòng)搖將火焰撲滅經(jīng)過(guò)數據剖析,發(fā)如今事故發(fā)作前后冷灰斗的渣量和水量均比擬正常,同時(shí)所燃煤種的變形溫度在1500℃以上,為不易結渣煤種。電廠(chǎng)實(shí)踐運轉也標明,在鍋爐每次停爐期間察看,爐膛內很潔凈,即便結渣也是比擬疏松的渣,這種渣普通不大。
  結論及倡議剖析后我們以為:事故緣由主要是由于該爐所燃用煤種為好煙煤,但采用熱風(fēng)送粉方式,即便摻加冷風(fēng),1次風(fēng)溫也在170℃~180℃以上,由于當時(shí)煤粉濃度均在當量煤粉濃度左近,容易熄滅,在管道保送過(guò)程中,煤粉揮發(fā)分曾經(jīng)大量析出,當1次空氣揮發(fā)分濃度到達固定數值時(shí),就會(huì )發(fā)作爆燃。
  低負荷時(shí)1次風(fēng)煤粉分配平均,煤粉濃度稀,抗干擾才能差本次滅火負荷為160MW,鍋爐運轉期間15只熄滅器為均等配風(fēng)方式,由于燃用煤種較好,以前調整實(shí)驗做過(guò)100MW投油穩定熄滅也沒(méi)有問(wèn)題,抗干擾才能差應該不是主要緣由。
  有鑒于此,我們提出以下倡議:對1次煤粉鍋爐風(fēng)粉煤粉濃度重新校驗,應盡可能地反映真實(shí)狀況。同時(shí),對每班所燃煤種應計算其當量煤粉濃度,假如在15只風(fēng)管平均分配的狀況下實(shí)踐煤粉濃度接近當量煤粉濃度,能夠停局部噴口,使實(shí)踐運轉風(fēng)管煤粉濃度大于當量煤粉濃度,從而能夠避免管內爆燃。
2020/02/22 09:29:46 10118 次

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